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小庄矿:深挖内潜 实现降本增效260余万元
发布时间:2023-12-22 15:15:29     作者:陈杰 梁飞   浏览量:8054   分享到:

四季度以来,小庄矿围绕年度生产经营目标,聚焦成本管理,充分挖掘降本增效空间,通过实施涌水自压导水工程、优化钻孔封孔及连孔工艺、改造提升信号和操车装置、应用“以压代爆”技术,实现降本增效260余万元。

1 实施涌水自压导水工程_副本.png

实施涌水自压导水工程。该矿原40302采空区涌水通过40302回顺、中央辅运大巷抽排至盘区水仓,因排水管路使用周期较长,管路日常维护工作量较大。该矿通过实施涌水自压导水工程,将40302泄水巷排水点回撤,在1#联巷里段施工防水墙,预埋导水管路并引入采空区涌水,利用巷道高差自压导流至盘区水仓。导水前40302泄水巷排水点排水用电为0.675度/方,改造后回撤排水点排水系统实现自压导水,除去敷设管路折旧费、工时费、材料费,该项目累计节省费用136万元。

优化钻孔封孔及连孔工艺。由于抽采钻孔与炮头连接左右偏差大,且回采工作面现场环境限制,拉移防冲支架存在安全风险。为解决这一难题,该矿通风部对瓦斯抽采钻孔封、连孔工艺进行调整优化,孔口更改为DN90连接到DN110波纹管,将法兰连接更改为锁紧式连接装置,优化封孔管,减少扩孔步骤,累计完成258个钻孔封孔及连孔的工艺优化。原抽采钻孔连孔材料费为0.10元,工艺改进后每个孔材料费为0.06元;每个钻孔封孔剂由6袋减至3袋;原封孔管单孔费用为0.10万元,现费用为0.08元。该项目累计节省材料及人工费用30余万元。

改造提升信号和操车装置。该矿副井提升信号及操车监控装置布置在提升机房内部,井口安排两名把钩工及1名操车人员,通常安全门、摇台的关闭、开启信号由把钩工发出,操车人员执行命令。该矿将副井提升信号及操车装置引出至机房外部后,为一名把钩工配备远程遥控操作装置,可实现提升信号的发出,安全门、摇台、罐帘门等操控由一人即可完成。该项目减少信号房操作人员1名,除去远程遥控操作装置费用,该项目累计节省费用约17万元。

2 应用“以压代爆”技术_副本.jpg

创新应用“以压代爆”技术。为确保回采期间安全生产,该矿在40307回风顺槽2200m处施工2个定向长钻孔,施工完成后可兼作抽采孔使用,起到“以孔代巷”抽采瓦斯,降低工作面瓦斯浓度,实现一孔两用。巷道600m处采用顶板预裂爆破技术需要施工240个钻孔,总进尺10680m,施工钻孔及钻孔爆破共需人工889个;而定向长钻孔水力压裂1128m,施工钻孔及压裂作业共需人工197个,可节约人工692个,除去钻机折旧共计节约费用76万元。(陈杰 梁飞)

 

编辑:达文娟